摘 要:對(duì)川威集團(tuán)有限公司高速棒材生產(chǎn)線達(dá)涅利型短應(yīng)力線精軋機(jī)燒軸承的原因進(jìn)行了分析研究,針對(duì)其產(chǎn)生原因?qū)垯C(jī)裝配方式、軋機(jī)結(jié)構(gòu)形式、潤(rùn)滑油脂選型、托架萬(wàn)向軸傳動(dòng)等進(jìn)行了改進(jìn)。改進(jìn)后基本消除了該機(jī)型精軋機(jī)燒軸承現(xiàn)象。
關(guān)鍵詞:精軋機(jī);達(dá)涅利機(jī)型;軸承燒損;預(yù)防措施
1 前言
2005年末,川威集團(tuán)有限公司棒線材廠高速棒材生產(chǎn)線建成投產(chǎn)。投產(chǎn)初期,精軋機(jī)燒軸承事故較頻繁,Z多時(shí)達(dá)到22個(gè)/月,其所選機(jī)型為達(dá)涅利型短應(yīng)力線軋機(jī)。
2 達(dá)涅利機(jī)型的特點(diǎn)及裝配結(jié)構(gòu)
2.1 機(jī)型特點(diǎn)
與波米尼機(jī)型相比,達(dá)涅利機(jī)型的特點(diǎn)是:傳動(dòng)端上、下軋輥有半環(huán)鎖緊,軋輥不易軸向竄動(dòng);軋機(jī)牌坊間有4根拉桿連接,穩(wěn)定性更好;導(dǎo)衛(wèi)梁高度不可調(diào)節(jié),由于設(shè)備加工時(shí)的累積誤差,易影響導(dǎo)衛(wèi)安裝尺寸;軸承座內(nèi)軸承承載力略??;裝配件略多,裝配費(fèi)時(shí);采用自動(dòng)機(jī)械手拆換軋輥時(shí),需同時(shí)對(duì)中6個(gè)點(diǎn)(4根拉桿、2支軋輥),故使用自動(dòng)機(jī)械手拆換軋輥時(shí)難度更大。
2.2 裝配結(jié)構(gòu)
川威集團(tuán)高速棒材生產(chǎn)線達(dá)涅利型精軋機(jī)由內(nèi)蒙古北方重工集團(tuán)有限公司制造。
2.2.1 固定端軸承裝配
固定端軸承裝配如圖1所示。

在上述軸承裝配中,四列圓柱滾子軸承承擔(dān)主要軋制力,其內(nèi)圈與輥頸采用過(guò)盈配合。軋輥軸向同定通過(guò)深溝球軸承來(lái)實(shí)現(xiàn),深溝球軸承承擔(dān)軋制時(shí)全部軸向載荷及部分徑向載荷。
2.2.2傳動(dòng)端軸承裝配
傳動(dòng)端軸承裝配如圖2所示。

傳動(dòng)端只有1套四列圓柱滾子軸承承擔(dān)軋制時(shí)的軋制力,無(wú)深溝球軸承,軋輥與軸承座在軸向無(wú)鎖緊裝置。同時(shí)四列圓柱滾子軸承內(nèi)部?jī)?chǔ)油空間小。其傳動(dòng)端擋環(huán)、半環(huán)與四列圓柱滾子軸承內(nèi)圈在軸向采用間隙配合。
3 精軋機(jī)燒軸承的主要形式
川威集團(tuán)高速棒材生產(chǎn)線精軋機(jī)燒軸承部位主要為傳動(dòng)端,其事故概率與固定端比約為5:1。一般在上線軋制48h后出現(xiàn),生產(chǎn)時(shí)間愈長(zhǎng),事故概率愈高。
燒軸承事故的主要破壞形式為:軋輥輥頸與四列圓柱滾子軸承內(nèi)圈發(fā)生相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng),造成輥頸受損或斷裂;四列圓柱滾子軸承內(nèi)圈、外圈、滾動(dòng)體抱死,滾動(dòng)體嵌入內(nèi)外圈;部分外圈在軸承座中轉(zhuǎn)動(dòng),造成外圈兩側(cè)內(nèi)外端蓋、軸承座內(nèi)孔受損。
4 燒軸承原因分析
通過(guò)反復(fù)跟蹤燒軸承實(shí)例,并進(jìn)行對(duì)比分析,發(fā)生燒軸承事故的原因如下:
(1)軸承缺油。某規(guī)格軋機(jī)上線軋制48h后拆開檢查,其傳動(dòng)端上輥軸承損壞,油脂燒干;傳動(dòng)端下輥處于缺油臨界狀態(tài),基本干油。
(2)軋機(jī)裝配不當(dāng)。通過(guò)對(duì)大量軋機(jī)解體檢查,發(fā)現(xiàn)部分軋機(jī)在裝配中,四列圓柱滾子軸承外圈兩側(cè)端面與內(nèi)外端蓋之間留有1~2mm間隙。留此間隙是為使軸承在工作狀態(tài)中,外圈沿內(nèi)圈轉(zhuǎn)動(dòng)方向緩慢轉(zhuǎn)動(dòng),一段時(shí)間后,外圈負(fù)荷區(qū)自動(dòng)改變,從而有利于提高軸承的使用壽命。而這一現(xiàn)象的利用,目前僅限于在冷軋帶鋼軋機(jī)中取得成功。至于在振動(dòng)大、沖擊負(fù)荷重的棒材軋機(jī)上,目前還未試驗(yàn)。
通過(guò)對(duì)軋機(jī)裝配的改進(jìn),在消除外圈兩側(cè)端面與內(nèi)外端蓋之間間隙后,燒軸承概率大大降低。
(3)油脂潤(rùn)滑不良。通過(guò)了解,國(guó)內(nèi)其他鋼廠高速棒材生產(chǎn)線軋輥軸承潤(rùn)滑脂普遍選用耐高溫的復(fù)合鋰基脂或鋰鈣脂,價(jià)格較貴,160~400元/kg。川威集團(tuán)高速棒材生產(chǎn)線投產(chǎn)初期,為降低成本,選用了與川威集團(tuán)高線軋機(jī)同樣的軋輥潤(rùn)滑脂(該油脂在高線軋機(jī)上使用正常),其型號(hào)為重慶一坪廠生產(chǎn)的“長(zhǎng)城”牌YP7035—12#軋輥特種脂,屬脲基脂類,價(jià)格低廉,36元/kg。通過(guò)對(duì)復(fù)合鋰基脂與脲基脂的特點(diǎn)進(jìn)行比較(見表1)可以看出,復(fù)合鋰基脂適用于重負(fù)荷、低轉(zhuǎn)速、溫度高、不需中途加油的場(chǎng)合。而脲基脂適用于轉(zhuǎn)速高、負(fù)荷輕、集中潤(rùn)滑的場(chǎng)合。高速棒材生產(chǎn)線精軋機(jī)負(fù)荷重,轉(zhuǎn)速低(Z高1200r/min),軋機(jī)裝配時(shí)一次性加油,軋制3~7天后下線,中途不需加油。從油脂的特點(diǎn)上看,選用復(fù)合鋰基脂較合適;同時(shí)高速棒材生產(chǎn)線精軋機(jī)傳動(dòng)端儲(chǔ)油空間小,儲(chǔ)油量少,也加劇了潤(rùn)滑不良。

(4)托架、萬(wàn)向軸震動(dòng)大,傳動(dòng)不良。當(dāng)托架過(guò)熱,甩動(dòng)大時(shí),軋機(jī)一般會(huì)燒軸承。而萬(wàn)向軸使用末期,震動(dòng)大,軋機(jī)燒軸承現(xiàn)象較多。從事故概率上,傳動(dòng)端遠(yuǎn)大于操作端。由此判定,托架、萬(wàn)向軸震動(dòng)對(duì)軋機(jī)燒軸承事故影響較大。
國(guó)內(nèi)其他使用波米尼機(jī)型精軋機(jī)的鋼廠,同樣存在托架甩動(dòng)大的問(wèn)題,但燒軸承現(xiàn)象卻未如此頻繁。對(duì)比波米尼機(jī)型與達(dá)涅利機(jī)型,其四列圓柱滾子軸承型號(hào)分別為FC4050170與FC3852168,額定動(dòng)負(fù)荷分別為990kN與840kN。由于達(dá)涅利機(jī)型軸承額定動(dòng)負(fù)荷低于波米尼機(jī)型,故其抗震動(dòng)能力不及前者,因而對(duì)托架、萬(wàn)向軸的傳動(dòng)平穩(wěn)性要求更高。
5 采取的措施及效果
5.1采取的措施
針對(duì)燒軸承的原因,采取了如下措施:
(1)改進(jìn)裝配方式。對(duì)所有軋機(jī)進(jìn)行檢查,消除軸承外圈與兩側(cè)端蓋之間間隙。在軋機(jī)下線后清洗檢查軸承時(shí),作好標(biāo)記,人工手動(dòng)轉(zhuǎn)變負(fù)荷區(qū),從而提高軸承使用壽命。
(2)改變油脂型號(hào),選用耐高溫復(fù)合鋰基脂。通過(guò)使用重慶一坪廠改進(jìn)的“長(zhǎng)城”牌YP7035一lF 2.5#軋輥特種脂,效果明顯。雖價(jià)格略高,但與其他鋼廠使用的軋輥潤(rùn)滑脂相比,價(jià)格僅為其1/3~1/6。
(3)改進(jìn)傳動(dòng)端鎖緊方式,提高儲(chǔ)油量。對(duì)傳動(dòng)端外端蓋進(jìn)行改進(jìn),新增軸承內(nèi)圈擋圈,并取消擋環(huán)及半環(huán),使傳動(dòng)端儲(chǔ)油量提高1/3以上。改進(jìn)后傳動(dòng)端結(jié)構(gòu)如3圖所示。

5.2取得的效果
采用改進(jìn)措施后取得了較好效果:
(1)改進(jìn)前,擋環(huán)、半環(huán)與軸承內(nèi)圈采用間隙配合,對(duì)軸承內(nèi)圈無(wú)軸向壓緊力。改進(jìn)后,對(duì)軸承內(nèi)圈施加了軸向壓緊力。因軸承內(nèi)圈擋圈與輥頸采用過(guò)盈配合,且緊貼在軸承內(nèi)罔外側(cè),故其對(duì)軸承內(nèi)圈轉(zhuǎn)動(dòng)起到阻滯作用。
(2)加大了傳動(dòng)端儲(chǔ)油空間。改進(jìn)前,傳動(dòng)端油脂儲(chǔ)存空間小,主要靠軸承內(nèi)部滾動(dòng)體之間的間隙。而改進(jìn)后,外端蓋向外側(cè)延長(zhǎng),加大了儲(chǔ)油空間,延長(zhǎng)了油脂的使用時(shí)間。
(3)由于取消了鍵、擋環(huán)、半環(huán),因而簡(jiǎn)化了裝配程序,操作更簡(jiǎn)便。
(4)改進(jìn)精軋機(jī)托架,震動(dòng)減輕。首先,修復(fù)托架彈簧平衡裝置,減輕因托架震動(dòng)對(duì)軋機(jī)的影響。另外,在軋輥軸套內(nèi)安裝定位套、定位環(huán),提高傳動(dòng)平穩(wěn)度。此法實(shí)施后,震動(dòng)明顯減輕。
(5)使用動(dòng)平衡萬(wàn)向軸,消除了由于萬(wàn)向軸自身甩動(dòng)對(duì)軋機(jī)傳動(dòng)的影響,動(dòng)平衡實(shí)驗(yàn)等級(jí)達(dá)6.3級(jí)。改進(jìn)后,一方面減少了由于萬(wàn)向軸震動(dòng)對(duì)軋機(jī)的影響;另一方面提高了萬(wàn)向軸的使用壽命,降低了使用成本。
(6)加強(qiáng)管理,規(guī)范操作。通過(guò)加強(qiáng)對(duì)裝配質(zhì)量的監(jiān)督,規(guī)范裝配操作,提高了裝配質(zhì)量。
上述措施逐步實(shí)施后,2006年下半年,精軋機(jī)燒軸承數(shù)量逐月下降,至當(dāng)年11月份,軸承燒損數(shù)量由上半年的月均12~22個(gè)降至0個(gè),全年降低成本250萬(wàn)元以上。同時(shí)與其他鋼廠精軋機(jī)使用維護(hù)成本相比,川威集團(tuán)棒材廠的成本僅為其1/3~1/4。