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2009-12-22
張慶軍
有用戶反映,一臺BW217D—2寶馬壓路機在工作時出現(xiàn)振動無力和振動噪聲過大的現(xiàn)象。經(jīng)檢查,噪聲產(chǎn)生在鋼輪振動軸承的部位,并且鋼輪內(nèi)部有異常油跡。我們據(jù)此初步判斷故障原因是:振動軸承室的油封已損壞,致使振動軸承室的潤滑油外漏,造成振動軸承因潤滑不良而異常磨損,從而導(dǎo)致該機振動性能不良和出現(xiàn)振動噪聲。
用戶按我們的意見拆開振動軸承后發(fā)現(xiàn),結(jié)果與原判斷基本吻合。在更換了振動軸承、油封和潤滑油后進行試機時發(fā)現(xiàn),該壓路機的振動性能雖恢復(fù)了正常,但該機在工作10—30min后其振動軸承室部位的溫度就上升至140℃左右,使壓路機根本無法正常工作。
用戶審查了整個振動軸承部位的維修過程,卻并未發(fā)現(xiàn)存在什么問題,故對于該部位發(fā)熱的原因百思不得其解。于是,我們從影響該部位溫度升高的兩個基本因素——振動軸承運動件熱量的產(chǎn)生和潤滑油熱量的散發(fā)這兩個方面去考慮,并本著“由易到難、由外到內(nèi)”的檢修原則,建議用戶按照如下步驟檢查潤滑油的質(zhì)量和數(shù)量。
(1)開動壓路機,將鋼輪振動軸承室上的油位檢查螺塞轉(zhuǎn)至鋼輪的Z下方位置。
(2)打開油位檢查螺塞,檢查是否有少量潤滑油流出,有則正常;若沒有潤滑油流出,則說明潤滑油的油量過少,應(yīng)從振動軸承室上部的加/放油孔處補加潤滑油。按規(guī)定,該處用油量應(yīng)是左、右兩邊振動軸承室內(nèi)各加注約1.8L的SAE30級的潤滑油。
用戶按照上述要求實施后,結(jié)果從兩邊的振動軸承室內(nèi)各放出了約2L的多余潤滑油。經(jīng)詢問,原來是用戶不了解該部位的用油規(guī)范,認為只要該處不缺油便不會發(fā)生什么問題,以致注油過多。重新調(diào)整油量后試機時,該機的工作性能恢復(fù)了正常,故障已被排除。