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解決立軸混流式機(jī)組水導(dǎo)軸承甩油問題的兩種方法

2010-11-10

作者:周曉慧 吳廷枝?。ê笔”?悼h馬橋二級水電站)
  一、對水導(dǎo)軸承甩油原因的分析
  馬橋二級水電站是一座徑流式電站,三臺機(jī)組均屬立軸混流式,其中1#機(jī)3000kw,型號是HL123-LJ—140;2#、3#機(jī)1250kw,型號是NL263-LJ-100。1981年3月正式并網(wǎng)運(yùn)行,到1983年開始出現(xiàn)主軸密封漏水量增加,引起水導(dǎo)軸承甩油。此后越來越嚴(yán)重,三臺機(jī)組都先后多次出現(xiàn)過甩油后未及時發(fā)覺,造成水導(dǎo)瓦燒壞的事故。1987年~1988年,甩油問題已成為電站運(yùn)行中的主要問題,每年甩油2×103-3×103kg。
  究其原因:60年代至70年代機(jī)組的水導(dǎo)軸承(圖1)緊挨著主軸密封與轉(zhuǎn)輪,由軸頸、軸瓦、油盆等部件組成。軸領(lǐng)與主軸做成一體與轉(zhuǎn)輪一起旋轉(zhuǎn),軸瓦固定在油盆內(nèi),同油盆一起固定在頂蓋上,油盆的內(nèi)壁與大軸之間有一定的自由空間。正常運(yùn)行時,這個空間與大氣連通。一旦漲洪水時,水夾雜著大量的泥砂,從轉(zhuǎn)輪密封漏出,擠到密封塊與動環(huán)之間,加速其磨損,加大密封間隙,增大漏水量。當(dāng)漏水淹至油盆底時,這個空間就與大氣隔絕了。由于主軸的旋轉(zhuǎn),此空間會形成負(fù)壓,產(chǎn)生一定的吸力,油盆的油在這個吸力的作用下,翻過內(nèi)壁擋油圈流到油盆外面去,即造成甩油。甩油后,伴隨著水導(dǎo)軸承干摩擦的噪音,機(jī)組擺度振動增大。由此看來,甩油的主要原因是主軸密封漏水量過大,超過正常的自排能力,引起水導(dǎo)軸承油盆底部的水位升高。

圖1  60-70年代水輪機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖
1.軸頸;2.軸瓦;3.真空;4.擋油圈
  解決甩油的方法除了在軸頸上方鉆孔,破壞油盆內(nèi)壁上端與主軸之間的負(fù)外壓(我站鉆孔后仍然甩油),還有兩個方法:即減少漏水量和加大排水量。
  二、提高主軸密封的檢修工藝,減小漏水量
  主軸密封是防止壓力水沿著主軸與固定部件之間的間隙進(jìn)入廠房的關(guān)鍵裝置。我站三臺機(jī)組均采用機(jī)械式尼龍端面密封,此裝置(如圖2)由動環(huán)、密封塊、托盤、引導(dǎo)柱、彈簧、橡皮圓條和支承座等組成。不銹鋼動環(huán)固定在主軸上,密封塊用壓環(huán)固定在托架上,密封塊是用聚四氯乙烯做成的分半密封圈。在托盤與支承座之間裝有六個彈簧,靠彈簧的壓緊力使密封塊緊貼著動環(huán)起密封作用。

圖2 機(jī)組密封裝置示意圖
1. 動環(huán);2.密封塊;3.托盤;4.引導(dǎo)柱;5.彈簧;6.支承座;7.壓環(huán);8.橡皮圓條
  密封裝置的工作條件決定了它必然會有磨損,需要定期檢修。引起漏水量增加從而使檢修周期縮短的主要原因有以下三個方面:一是機(jī)組的振動與擺度過大;二是水內(nèi)夾雜泥砂較多,主軸密封磨損較快;三是主軸密封工件的質(zhì)量及檢修達(dá)不到工藝要求。在提高主軸密封的檢修水平上,我們通過實踐,摸索出了以卜幾點(diǎn)經(jīng)驗:
  1.保證托盤下面的每一個彈簧彈力均勻,每次檢修都應(yīng)逐個檢查彈簧的彈力情況,對不合格的彈簧要更換以加大彈力。如果彈簧的壓緊力不均勻,密封塊容易出現(xiàn)偏卡偏磨,止水性能不穩(wěn)定。
   2.防止動環(huán)和密封塊的微量變形造成接觸面不密封。動環(huán)和密封塊在運(yùn)輸、保管的過程中受力受熱都可能變形。其工件在加工中也可能存在問題。對此,應(yīng)先將準(zhǔn)備安裝的密封塊和動環(huán)配合在一起,觀察其配合情況,并用塞尺測量其配合間隙,如果發(fā)現(xiàn)有局部變形應(yīng)進(jìn)行打磨,校正處理。
  3.動環(huán)在安裝時,先用石墨粉或黃油涂在其內(nèi)圓二,然后緊箍在主軸上,再拆下來觀察其與主軸配合情況,如果發(fā)現(xiàn)內(nèi)圓與主軸配合不好,可用砂紙或油石進(jìn)行處理,并要反復(fù)試裝直到合格。
  4.在安裝時,密封塊接頭處應(yīng)無間隙,固定密封塊的壓環(huán)保持四周壓力均勻,螺絲無滑扣、卡死、不到位等現(xiàn)象,以保證密封塊在工作時不出現(xiàn)移位。
  5.蟬簧引導(dǎo)柱上的定位螺母要留出3~5mm的調(diào)整間隙,以便密封塊磨損后起軸向調(diào)節(jié)作用。
  6.保證托盤與支承座連接處的橡皮條直徑合適,沒有老化現(xiàn)象,接頭牢固。橡皮條的直徑太小起不到止水作用,直徑太大會把托盤卡死,使彈簧失去作用。老化了的橡皮圓條磨損快,受力易折斷。
  7.對安裝后的主軸密封應(yīng)進(jìn)行整體測試。先用塞尺測量動環(huán)與密封塊之間的間隙是否符合要求。在托盤四周多處加力看彈簧上下運(yùn)動是否自如,測量其密封間隙。若出現(xiàn)卡死現(xiàn)象或間隙發(fā)生明顯變化,均應(yīng)重新調(diào)整,直到合格后方可回裝。
  三、利用尾水真空的吸力抽水,加大排水量
  隨著運(yùn)行時間的推移,密封裝置的漏水量逐漸增大,利用尾水真空抽水可延長檢修周期2-3個月。
  混流式水輪機(jī)在運(yùn)行中,轉(zhuǎn)輪出口和尾水管進(jìn)口處產(chǎn)生低壓渦帶,為防止空腔氣蝕,配有一套尾水真空補(bǔ)氣裝置,即在屬水管進(jìn)口處設(shè)置十字架補(bǔ)氣管,總管通過尾水管壁接出外面,由補(bǔ)氣閥控制補(bǔ)氣量。我們就利用機(jī)組在運(yùn)行時本身所產(chǎn)生的吸力排出主軸密封的漏水。
  首先,我們在補(bǔ)氣管上加橡皮管直接插入主軸密封旁,用補(bǔ)氣閥調(diào)節(jié)抽水量的大小。
  改造后運(yùn)行了一段時間,我們又綜合分析運(yùn)行情況,認(rèn)為機(jī)組的漏水量與運(yùn)行工況有關(guān)。一般檢修后1-2個月內(nèi)機(jī)組自流排水能夠滿足運(yùn)行要求。在檢修后第3—5個月漏水量逐漸加大,需要加大排水量。L#機(jī)轉(zhuǎn)輪安裝高程低,尾水真空小,漏水量大。而2#、3#機(jī)轉(zhuǎn)輪安裝高程較高,真空值一般在2×104 -4×104Pa范圍內(nèi),運(yùn)行中有部分吸力被浪費(fèi)。這樣,我們將三臺機(jī)組的尾水真空補(bǔ)氣裝置連通起來,從而加大了排水量,保證了各臺機(jī)組水導(dǎo)軸承不再甩油。
  這套裝置延長了主軸密封檢修周期(現(xiàn)在主軸密封的檢修周期一般是6—8個月,Z長可達(dá)14個月),還減少了集水井水泵抽水的工作量,保持了水輪機(jī)房工作現(xiàn)場的整潔。