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2008-10-15
我廠生產(chǎn)使用的金切設(shè)備中,有一臺(tái)海寧機(jī)床廠生產(chǎn)的M
1 故障原因分析
砂輪架主軸(磨削輪主軸)軸承研死的原因主要在兩個(gè)方面:是潤(rùn)滑油泵送油油路的阻塞:第二是進(jìn)入軸承油腔主油路的阻塞。這兩個(gè)原因?qū)⒅苯訉?dǎo)致進(jìn)入軸承油腔的潤(rùn)滑油油量不足或油壓不夠而導(dǎo)致砂輪架主軸啟動(dòng)時(shí)軸承副發(fā)生研死故障。
送油油路的阻塞主要是在濾油器處。M
進(jìn)入軸承油腔的油路阻塞主要是在薄膜反饋節(jié)流閥間隙處。間隙嚴(yán)重阻塞時(shí),進(jìn)入油腔的油量很少,油壓很低,主軸不能很好地在軸承中浮起,若扳動(dòng)磨削輪則轉(zhuǎn)不動(dòng)或很重,此時(shí)一旦啟動(dòng)磨削主軸則同樣引起靜壓軸承副研死。
M
2 修復(fù)工藝
我們將砂輪主軸拆下后,發(fā)現(xiàn)故障主要在主軸前軸承,后軸承則無(wú)明顯研死痕跡。首先我們用千分尺對(duì)主軸前軸頸進(jìn)行精確測(cè)量,實(shí)際尺寸為?105-0.008
從拆下的主軸上可以看出,主軸軸頸表面沒(méi)有太明顯的傷痕,我們將主軸在C630-1車床上對(duì)主軸軸頸進(jìn)行表面拋光,使其表面達(dá)到Ra0.8μm要求,拋光后對(duì)主軸軸頸進(jìn)行重新測(cè)量,其尺寸為?105-0.010
檢查軸承內(nèi)孔,發(fā)現(xiàn)前軸承孔上有明顯的摩擦痕跡,而主軸軸頸等通過(guò)檢查其各項(xiàng)精度基本在允差范圍內(nèi),排除了主軸超差因素。同時(shí)檢查潤(rùn)滑油路發(fā)現(xiàn)油路堵塞嚴(yán)重。在主軸軸頸拋光達(dá)到要求的表面粗糙度后,對(duì)軸承內(nèi)孔的修復(fù)則較為復(fù)雜,不易操作,精度不好保證。我們先根據(jù)主軸軸頸?105-0.010
用心棒檢驗(yàn)內(nèi)孔的優(yōu)點(diǎn)是心棒較小,在研磨內(nèi)孔時(shí),可以隨時(shí)測(cè)量,而主軸相對(duì)太大、太重,不易搬動(dòng)。再則用心棒檢測(cè),避免了主軸不必要的磕碰傷。
在研磨軸承內(nèi)孔時(shí),要注意勤測(cè)量,反復(fù)修研,反復(fù)測(cè)量,直至達(dá)到各方面要求為止。應(yīng)當(dāng)注意的是,在修復(fù)研死的軸承孔時(shí),決不能用刮刀刮削軸承內(nèi)孔,這樣極易使前、后軸承孔同軸度及所修軸承孔粗糙度超差,同時(shí)在所修軸承孔內(nèi)面上留下因刮削而產(chǎn)生的坑洼,在設(shè)備修復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)破壞主軸——軸承副壓力區(qū)的建立。
在主軸軸頸、軸承孔修復(fù)完成后,需要對(duì)潤(rùn)滑油路的所有液壓元件及油池進(jìn)行徹底的清洗。特別是薄膜反饋節(jié)流閥應(yīng)用干凈煤油進(jìn)行多次反復(fù)分解、清洗,在保證其原始間隙G0=